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內(nèi)蒙古包頭鑫達黃金礦業(yè)有限責任公司在復工復產(chǎn)的第一個月,就收獲了好消息。球磨機排礦碎球二次分離項目細磨段在投入使用10天之后,便回收分離出碎鋼球約60公斤,且渣漿泵再也不用與又硬又鋒利的碎鋼球打交道了。該項目出自公司佐太東創(chuàng)新工作室,預計可延長渣漿泵、葉輪等過流件使用壽命2個月以上,延長旋流器過流件使用壽命1月以上。
球磨機排礦碎球二次分離項目出自佐太東創(chuàng)新工作室。
傳統(tǒng)球磨機出料部排礦筒篩存在沖蝕磨損嚴重、使用壽命短、容易堵塞、檢修周期長等問題。一旦磨漏檢修不及時,碎鋼球進入渣漿泵使其和旋流器過流件容易損壞。
2016年,鑫達公司曾針對排礦筒篩進行了初步改造,但未取得預期效果,只得采用人工定期清理泵池的辦法。
2020年初,為確保公司既定成本及產(chǎn)量目標的完成,佐太東創(chuàng)新工作室在重新對其論證后,將該項目列入黨員先鋒工程,再次啟動改造工作。
要想從排礦礦漿中有效分離碎鋼球,必須先對碎鋼球進行“溯源”,找出其進入泵池的整個路徑,并查找問題所在。為此,工作室人員對所有球磨機排礦筒篩的尺寸,篩孔的孔徑和形狀,排礦礦石粒級,碎鋼球的形狀和大小等進行了詳細統(tǒng)計與分析。佐太東說:“前期準備做得越充足,項目成功的可能性就越大。”
工作室人員根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析,分兩步走解決碎鋼球分離問題。第一步是針對圓筒篩的局限性,設計制作一個二次分離裝置。該裝置使用物理分離的方式,采用合適大小篩孔的篩片制作可移動、方便卸料的篩槽,實現(xiàn)碎鋼球與礦漿的分離。第二步是針對礦漿的沖蝕特性,選擇合適的材質(zhì)及篩徑完成球磨機排礦筒篩的改造。